低濃自動(dòng)控制項(xiàng)目研發(fā)問題探討

時(shí)間:2022-10-14 11:59:04

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低濃自動(dòng)控制項(xiàng)目研發(fā)問題探討

目前國內(nèi)瓦斯發(fā)電廠使用的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組設(shè)備大部分為國外進(jìn)口機(jī)組,國外進(jìn)口機(jī)組對瓦斯氣源要求比較嚴(yán)格,瓦斯的質(zhì)量濃度和壓力必須滿足進(jìn)入機(jī)組的標(biāo)準(zhǔn)條件,瓦斯氣體質(zhì)量濃度一旦低于機(jī)組設(shè)定值就會(huì)不滿足機(jī)組啟動(dòng)條件,導(dǎo)致燃?xì)鈾C(jī)組無法啟機(jī)。瓦斯氣源的組分、壓力、濕度、溫度及含塵量對燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的運(yùn)行有很大影響。以瓦斯發(fā)電廠項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行為例,該項(xiàng)目在投入實(shí)際運(yùn)行后一年左右就出現(xiàn)氣源緊張現(xiàn)象,瓦斯的質(zhì)量濃度、壓力波動(dòng)性也較大,經(jīng)常由于瓦斯的質(zhì)量濃度、壓力突變造成跳機(jī),導(dǎo)致燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組反復(fù)啟停,不僅降低機(jī)組的使用壽命,而且也給電網(wǎng)造成了不良影響。針對公司嚴(yán)重虧損的形勢,與煤層氣地面開采企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行鉆井鋪設(shè)管道將高質(zhì)量濃度瓦斯(壓力0.7MPa,質(zhì)量濃度接近100%)接入瓦斯發(fā)電廠,通過加裝低質(zhì)量濃度混氣裝置將2路氣源(鉆井抽采的高質(zhì)量濃度瓦斯和煤礦抽放站提供的低質(zhì)量濃度瓦斯)通過混氣工藝處理(PID自動(dòng)控制)后,提高瓦斯質(zhì)量,從而使瓦斯的壓力、質(zhì)量濃度均符合燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的正常運(yùn)行要求。下面主要圍繞瓦斯發(fā)電廠的多路瓦斯氣源進(jìn)行混合后進(jìn)入氣體預(yù)處理設(shè)備前如何處理進(jìn)行探討研究,在實(shí)際運(yùn)行中由于低質(zhì)量濃度瓦斯氣的流量最大,其波動(dòng)對機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性帶來的影響也最大,而高質(zhì)量濃度瓦斯氣的流量經(jīng)常會(huì)發(fā)生變化,需要對低質(zhì)量濃度瓦斯氣進(jìn)行調(diào)整以實(shí)現(xiàn)瓦斯氣體質(zhì)量濃度的穩(wěn)定,確保燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,迫切需要對低質(zhì)量濃度瓦斯氣體進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)控制改造,以便工況變化時(shí)可以自動(dòng)調(diào)整或進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)控,確保燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

1項(xiàng)目研究開發(fā)過程

1.1實(shí)施方法

該項(xiàng)目主要利用西門子S7-200通過采集混氣裝置出口母管的瓦斯氣體質(zhì)量濃度反饋信號(hào)和低質(zhì)量濃度瓦斯氣體母管壓力反饋信號(hào),對放散閥開度進(jìn)行自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)對放散調(diào)節(jié)閥的遠(yuǎn)程控制,以確保瓦斯氣體質(zhì)量濃度相對穩(wěn)定或變化可控,從而實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。用到的配件有西門子S7-200可編程控制器、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、壓力變送器、甲烷濃度儀。電動(dòng)調(diào)節(jié)閥安裝于和低濃氣母管連接的放散管道上,壓力變送器安裝于低質(zhì)量濃度瓦斯管道上,并位于靠近低質(zhì)量濃度瓦斯管道與高質(zhì)量濃度瓦斯管道匯合的位置,甲烷濃度儀安裝于低濃瓦斯和高濃瓦斯經(jīng)過文丘里混氣裝置后的出口母管上。通過編程實(shí)現(xiàn)壓力信號(hào)和質(zhì)量濃度信號(hào)對放散電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度的PID控制,并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程對放散電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的控制,以實(shí)現(xiàn)對瓦斯氣體質(zhì)量濃度的遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)和穩(wěn)定。

1.2技術(shù)路線

本項(xiàng)目對瓦斯發(fā)電廠的低質(zhì)量濃度瓦斯進(jìn)行調(diào)節(jié)的裝置包括電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、壓力變送器、甲烷濃度儀、PLC控制柜和監(jiān)測PC。將原有低濃母管手動(dòng)放散調(diào)節(jié)閥,更換為電動(dòng)調(diào)節(jié)閥;電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的閥門安裝于與低質(zhì)量濃度瓦斯管道連接的放散管道上,在瓦斯氣體混合器低濃母管入口安裝壓力變送器,監(jiān)測低濃瓦斯氣體壓力值,將電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的電源、信號(hào)及壓力變送器信號(hào)、甲烷濃度儀信號(hào)接入準(zhǔn)備好的PLC控制柜,柜內(nèi)安裝有S7-200可編程控制器、數(shù)字/模擬信號(hào)輸入輸出模塊,外供電源等。壓力變送器與PLC控制柜中的模擬量輸入模塊連接,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的電動(dòng)執(zhí)行器的電源端與PLC控制柜中的電源連接,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的電動(dòng)執(zhí)行器的信號(hào)端與PLC控制柜中的模擬量輸出模塊連接,PLC控制柜中的通信模塊與監(jiān)測PC連接。通過編程實(shí)現(xiàn)瓦斯氣體壓力信號(hào)對電動(dòng)放散調(diào)節(jié)閥的PID控制,并在氣體預(yù)處理車間集中控制器HMI人機(jī)交互界面進(jìn)行組態(tài),實(shí)現(xiàn)值班人員遠(yuǎn)程對電動(dòng)放散調(diào)節(jié)閥的開度控制[1],確保混合后瓦斯氣質(zhì)量濃度相對穩(wěn)定、可控,使操作、監(jiān)控更方便,系統(tǒng)運(yùn)行更穩(wěn)定。具體施工步驟:將電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的閥門安裝于與低質(zhì)量濃度瓦斯管道連接的放散管道上;壓力變送器安裝于低質(zhì)量濃度瓦斯管道上,并位于靠近低質(zhì)量濃度瓦斯管道與高質(zhì)量濃度瓦斯管匯合的位置,同時(shí)壓力變送器信號(hào)端要與PLC控制柜中的模擬量輸入模塊連接;利用甲烷濃度儀將檢測的混氣裝置出口母管瓦斯氣體質(zhì)量濃度信號(hào)端與PLC控制柜中的模擬量輸入模塊連接;將電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的電動(dòng)執(zhí)行器的電源端與PLC控制柜中的電源連接,將電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的電動(dòng)執(zhí)行器的信號(hào)端與PLC控制柜中的模擬量輸出模塊連接;將PLC控制柜中的通信模塊與監(jiān)測PC連接。其中,PLC控制柜中設(shè)置有電源、I/O模塊、控制模塊和通信模塊。PLC控制柜可以為S7-200PLC,其中的模擬量輸入模塊為EM231,模擬量輸出模塊為EM232,通信模塊為CP232,控制模塊為CPU。PLC控制柜中的電源可以為外接電源,用于為PLC控制柜供電。低質(zhì)量濃度瓦斯管道的公稱直徑為600mm,低質(zhì)量濃度瓦斯放散管道的公稱直徑為600mm,高質(zhì)量濃度瓦斯管道的公稱直徑為200mm。

1.3過程總結(jié)

本項(xiàng)目在投入使用時(shí),通過壓力變送器實(shí)時(shí)采集低質(zhì)量濃度瓦斯管道中低質(zhì)量濃度瓦斯氣體的壓力數(shù)據(jù),并將壓力數(shù)據(jù)通過模擬量輸入模塊發(fā)送至控制模塊。當(dāng)控制模塊確定某一時(shí)刻的壓力數(shù)據(jù)大于預(yù)設(shè)閾值時(shí),控制模塊通過模擬量輸出模塊向電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的電動(dòng)執(zhí)行器輸出開啟信號(hào),通過開啟信號(hào)控制電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的閥門打開,利用放散管道進(jìn)行放散。在該過程中,PLC控制柜實(shí)時(shí)將采集的瓦斯氣體質(zhì)量濃度數(shù)據(jù)發(fā)送至監(jiān)測PC,使得工作人員能夠及時(shí)了解瓦斯質(zhì)量濃度。電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的電動(dòng)執(zhí)行器的電源端與PLC控制柜中的電源通過4根截面積為1.5mm2的電纜連接,壓力變送器與PLC控制柜中的模擬量輸入模塊通過1根2心截面積為1mm2的電纜連接,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的電動(dòng)執(zhí)行器的信號(hào)端與PLC控制柜中的模擬量輸出模塊通過2根2心截面積為1mm2的電纜連接。對電廠的低質(zhì)量濃度瓦斯進(jìn)行調(diào)節(jié)的裝置還包括報(bào)警器,報(bào)警器與PLC控制柜中的控制模塊連接。在此基礎(chǔ)上,當(dāng)控制模塊確定某一時(shí)刻的壓力數(shù)據(jù)大于預(yù)設(shè)數(shù)值時(shí),控制模塊控制報(bào)警器報(bào)警,以達(dá)到及時(shí)提醒工作人員注意的目的,報(bào)警器可以選用聲光報(bào)警器[2]。對電廠的低質(zhì)量濃度瓦斯進(jìn)行調(diào)節(jié)的裝置還包括手動(dòng)放散管道和手動(dòng)閥,手動(dòng)放散管道與低質(zhì)量濃度瓦斯管道連接,手動(dòng)閥設(shè)置于手動(dòng)放散管道上。在運(yùn)行過程中,當(dāng)某一時(shí)刻所需的瓦斯放散量比較大時(shí),在開啟電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的基礎(chǔ)上,還可以進(jìn)一步由人工開啟手動(dòng)閥。

2項(xiàng)目實(shí)施問題探討

2.1發(fā)現(xiàn)問題

該項(xiàng)目在實(shí)施過程中,低濃放散電動(dòng)調(diào)節(jié)閥安裝施工難度較大,需要將長12m的放散管先吊起來,再將DN600電動(dòng)閥吊裝至放散管下方2個(gè)法蘭之間,再裝電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的電動(dòng)裝置,接著給電動(dòng)調(diào)節(jié)閥接電源線、控制線、信號(hào)線,還需安裝新增的PLC控制柜,控制柜內(nèi)需新裝CPU中央處理器、AI、DI、AO、DO、電源模塊。在現(xiàn)場采集混合氣體信號(hào),該信號(hào)需傳輸至控制柜內(nèi),由CPU根據(jù)氣體壓力和質(zhì)量濃度變化值調(diào)節(jié)電磁閥。新增控制柜的選址是個(gè)難題,必須加高基礎(chǔ),防止雨水倒灌,同時(shí)需按照防爆場所電氣標(biāo)準(zhǔn)接線,線路全部必須穿管并埋地敷設(shè)。所有硬件設(shè)備安裝完成后,還需進(jìn)行PLC組態(tài)調(diào)試,實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)控制,并能在集控室遠(yuǎn)程控制電動(dòng)閥門開度。做試驗(yàn)過程中,尤其是處理采集壓力值、質(zhì)量濃度值與閥門開度的對應(yīng)關(guān)系較困難,壓力及質(zhì)量濃度具體數(shù)值多少對應(yīng)閥門開的角度大小,這個(gè)在具體實(shí)施時(shí)困難較大。現(xiàn)場通過流量計(jì)分別采集流量數(shù)據(jù),結(jié)合高質(zhì)量濃度瓦斯氣體管道直徑、低質(zhì)量濃度瓦斯氣體管道直徑和壓力變送器檢測的壓力值,實(shí)時(shí)計(jì)算出閥門開度。壓力值必須保持在18~25kPa,混合瓦斯氣質(zhì)量濃度必須保持在30%~35%,對現(xiàn)場實(shí)際測量的壓力值和質(zhì)量濃度值與該設(shè)定值進(jìn)行比較,通過PID閉環(huán)控制最終保證進(jìn)入燃?xì)鈾C(jī)組的瓦斯壓力、質(zhì)量濃度值保持在要求的設(shè)定值范圍內(nèi)。選用的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是調(diào)節(jié)型電動(dòng)蝶閥,以AC220V電源作為動(dòng)力,接收PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)輸出的4~20mA信號(hào)來完成調(diào)節(jié)工作,4~20mA對應(yīng)閥門開度為0~100,進(jìn)行PID參數(shù)設(shè)置,通過計(jì)算實(shí)現(xiàn)精確地控制輸出,從而對閥門開度的精準(zhǔn)控制[3]。

2.2解決措施

安裝DN600電動(dòng)閥時(shí),必須確保閥門安裝位置準(zhǔn)確,螺栓受力均勻,不能使管道有任何變形。新增控制柜的選址依據(jù)山地較高原則,選擇距電動(dòng)閥位置較近且地勢較高的位置,保持與燃?xì)夤艿绤^(qū)域的安全距離足夠,同時(shí)搭建磚混結(jié)構(gòu)柜體基礎(chǔ),可使柜體底部距地面0.5m。電纜埋地敷設(shè),鋪設(shè)時(shí)自下而上分層排列:動(dòng)力電纜在最下面,控制電纜在中間,信號(hào)電纜在最上面,信號(hào)線要采用屏蔽對絞電纜連接,信號(hào)線屏蔽電纜在控制柜側(cè)要正確接地,才能更好起到信號(hào)抗干擾作用。所有設(shè)備及線路安裝完成后,檢測絕緣電阻值符合標(biāo)準(zhǔn)再完成接線,接線完成后檢查所有線路連接處端子接口是否壓接到位,檢測PLC控制柜內(nèi)各個(gè)模塊的運(yùn)行情況是否正常,由于PLC電源為24V,一旦接線錯(cuò)誤將220V連接到PLC,就很容易燒毀PLC或擴(kuò)展模塊,所以施工時(shí)必須高度重視這個(gè)細(xì)節(jié)。確認(rèn)電源后,發(fā)送電源并測試輸入和輸出點(diǎn)。測試I/O點(diǎn)需要逐個(gè)測試,包括所有開關(guān)量和模擬量等,一個(gè)人在現(xiàn)場操作,另一個(gè)人監(jiān)視PLC中的輸入和輸出信號(hào),建立測試表。如果發(fā)現(xiàn)施工過程中存在接線錯(cuò)誤,立即進(jìn)行處理。檢查電動(dòng)調(diào)節(jié)閥機(jī)械結(jié)構(gòu)并測試電動(dòng)機(jī)負(fù)載,在此步驟中,需要檢查機(jī)械結(jié)構(gòu)是否緊密等,并適當(dāng)保護(hù)電動(dòng)機(jī)負(fù)載,以免發(fā)生意外事故[2]。檢查后,需要手動(dòng)測試設(shè)備的運(yùn)行情況,并進(jìn)行帶電試運(yùn)行。測試了I/O點(diǎn)和負(fù)載側(cè),進(jìn)行組態(tài)調(diào)試,尤其是在做試驗(yàn)過程中,反復(fù)進(jìn)行多次,才找到了濃度值和壓力值與閥門開度的最佳對應(yīng)關(guān)系,然后根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行組態(tài)編程,將寫好的程序輸入CPU中。完成編程之后,下一步就是在手動(dòng)模式下進(jìn)行調(diào)試,手動(dòng)模式調(diào)試成功后才可以進(jìn)入自動(dòng)模式調(diào)試,必須測試多個(gè)工作周期以確保系統(tǒng)可以連續(xù)工作而不會(huì)出錯(cuò),排除各個(gè)節(jié)點(diǎn)問題,最終順利調(diào)試成功,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制功能[3]。

3結(jié)論

該項(xiàng)目研發(fā)后,實(shí)現(xiàn)了低濃瓦斯放散閥的遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。當(dāng)高濃瓦斯氣流量或壓力變化時(shí),可遠(yuǎn)程自動(dòng)調(diào)節(jié)低濃的配比量,保證混合后母管氣體質(zhì)量濃度和壓力的穩(wěn)定,大幅減少了燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的跳機(jī)次數(shù)和頻率,保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。有效減少了人員工作量,提高了發(fā)電效率,降低了因質(zhì)量濃度不穩(wěn)定造成頻繁跳機(jī)的能源消耗和設(shè)備損耗,提高了機(jī)組平均負(fù)荷率和發(fā)電量,保證設(shè)備穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行。本項(xiàng)目通過設(shè)置電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、壓力變送器、甲烷濃度儀、PLC控制柜和監(jiān)測PC等設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了對低質(zhì)量濃度瓦斯進(jìn)行自動(dòng)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。利用西門子S7-200實(shí)現(xiàn)母管壓力對放散閥開度的自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)對放散調(diào)節(jié)閥的遠(yuǎn)程控制,以確保質(zhì)量濃度相對穩(wěn)定或變化可控;實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控,操作更加方便,系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定。通過編程實(shí)現(xiàn)壓力信號(hào)對放散電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度的PID控制,并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程對放散電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的手動(dòng)控制,從而實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量濃度的遠(yuǎn)程調(diào)節(jié),確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。因該項(xiàng)目相關(guān)所有設(shè)備線路均處于山坡野外,建議在后期運(yùn)行中,要加大對所有設(shè)備及傳輸線路的巡查維護(hù)工作,尤其要保障電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、壓力變送器、CPU、模擬信號(hào)輸入、輸出模塊、控制模塊24h不間斷電源供應(yīng),工作正常,信號(hào)傳輸準(zhǔn)確及時(shí)穩(wěn)定。電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的防腐工作要及時(shí)進(jìn)行,不能讓調(diào)節(jié)閥銹蝕無法動(dòng)作或閥門開啟卡阻等現(xiàn)象出現(xiàn)。同時(shí)西門子S7-200控制器的組態(tài)編程程序要做好保存?zhèn)浞莨ぷ鳎乐箶嚯妬G失造成重啟系統(tǒng)困難。

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作者:張紅杏 單位:山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

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